用緊日子過好日子
01選煤公司:袁大灘選煤廠電氣班組
面對檢修工具適配性差、采購成本高的痛點,電氣班組主動作為。班長陳強帶領(lǐng)職工巧用廢舊鋼板與淘汰零部件,打造適配的“定制版”虎臺鉗、平臺鉗,不僅解決了工具適配難題,更使檢修效率提升20% 以上,月均節(jié)約工具成本近 3000 元。同時,班組按“四項技術(shù)”要求梳理車間物資,通過劃分貨架區(qū)域、統(tǒng)一配備零件盒,解決物資混放丟失難題,提升了整體存取效率,并推行電氣檢修 “日周旬月” 閉環(huán)管理,為安全生產(chǎn)保駕護航。
02氫能公司:蒲城加氫站
作為氫能領(lǐng)域的一線陣地,蒲城加氫站將 “緊日子” 理念貫穿卸氫、加注全流程。班組通過優(yōu)化設(shè)備運行時刻表,利用峰谷電價差,將高耗電作業(yè)盡量安排在谷段時段,實現(xiàn)月電耗下降 8%~10%;在工藝上,大膽采用低氫氣壓力進行卸氫置換、分級加注,有效減少能源浪費。員工們更是人人動手,積極維修燈具、工具,盤活閑置物資,真正把 “緊日子” 意識融入到了每一次巡檢、每一項操作之中。
03選煤公司:大佛寺選煤廠機修班組
大佛寺選煤廠塊煤車間直面設(shè)備運行頑疾,將煤泥離心機改造為高頻篩。技術(shù)團隊立足現(xiàn)有資源,堅持 “能自干不外委、能利舊不新購”,將末煤車間閑置高頻篩遷移至塊煤車間,自主完成全流程改造。改造后,粗煤泥水分由 48.5% 降至 27.4%,混煤水分預(yù)計降低 0.6%、發(fā)熱量提升約 50 大卡,既解決了產(chǎn)品質(zhì)量難題,又大幅減少了設(shè)備清理工作量,為全廠踐行“四種經(jīng)營理念”提供了可復(fù)制的樣板。
04智潔公司:生產(chǎn)研發(fā)班組
智潔公司生產(chǎn)研發(fā)班組堅持“能修不換”的原則,對污水泵等易損件自主維修,將壓濾機濾布重復(fù)利用,同時科學(xué)制定維保計劃、推行集中采購,不僅將設(shè)備故障率控制在5%以內(nèi),更實現(xiàn)檢維修費用同比下降25%。針對環(huán)保設(shè)施酸液處理中氫氧化鈉消耗大、成本高的問題,班組摒棄盲目追加投入的粗放做法,精準實施管路改造,將廢酸定期回收至反應(yīng)罐循環(huán)利用,一舉使藥劑投加量下降15%,使用費用同比下降80%,同時消除了投藥環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險。從修舊利廢到變廢為寶,班組把每一筆成本都算細、算實,用精細化管控擦亮效益底色。
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