今年以來(lái),袁大灘選煤廠立足“發(fā)掘于基層、應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng)、惠及于員工”的創(chuàng)新理念,扎實(shí)開(kāi)展“五小”創(chuàng)新活動(dòng),聚焦生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)痛點(diǎn)難點(diǎn),以一項(xiàng)項(xiàng)接地氣、可操作、見(jiàn)效快的“微創(chuàng)新”破解作業(yè)難題,催生出高質(zhì)量發(fā)展的“金果子”。
攻難點(diǎn)精度變準(zhǔn)了

該選煤廠機(jī)修班日常作業(yè)中,經(jīng)常要對(duì)鋼板、鋼筋、扁鐵等硬性材料進(jìn)行折彎或窩圓加工,但因缺乏專(zhuān)用設(shè)備,只能依靠人工配合大錘、撬棍勉強(qiáng)作業(yè),加工精度差、返工率高,既浪費(fèi)材料又耽誤設(shè)備維修工期,大家都犯了難。
為攻克這一技術(shù)難點(diǎn),經(jīng)廠部技術(shù)論證,機(jī)修班組牽頭攻關(guān),利用廢舊鋼材自制多功能折彎架,通過(guò)焊接剛性框架、設(shè)置定位夾持裝置和窩圓模具,實(shí)現(xiàn)多材料、多角度精準(zhǔn)加工,覆蓋80%以上作業(yè)需求。
“現(xiàn)在用自制折彎架,單人操作就能精準(zhǔn)完成折彎、窩圓,返工率大幅下降,完全滿(mǎn)足維修精度要求!”機(jī)修工劉周手持加工好的零件,滿(mǎn)意地說(shuō)道。
消痛點(diǎn)效率變高了

該選煤廠有19臺(tái)帶式輸送機(jī),托輥更換是日常檢修最頻繁的作業(yè)項(xiàng)目之一。由于設(shè)備兩側(cè)擋煤皮間隙狹小,每次更換都需2-3人借助撬杠反復(fù)撬動(dòng)、人工托舉帶面,不僅耗時(shí)費(fèi)力、效率低下,還存在人員磕碰、設(shè)備損傷等安全隱患。
為消除這一作業(yè)痛點(diǎn),機(jī)修班組員工集思廣益、反復(fù)試驗(yàn)改進(jìn),利用小型手持扳手、5T千斤頂、槽鋼等部件,成功組裝出便捷式托輥更換“神器”,可快速安全托起帶面,適配V型和平托輥更換。
“以前2個(gè)人半小時(shí)才能換好一個(gè)托輥,現(xiàn)在我一個(gè)人10分鐘就能搞定,又快又安全,勞動(dòng)強(qiáng)度也大大降低了!”檢修工楊陽(yáng)一邊熟練操作更換器,一邊開(kāi)心地分享著使用體驗(yàn)。
出亮點(diǎn)操作變順了

該選煤廠準(zhǔn)備車(chē)間皮帶下方地溝,長(zhǎng)期受煤泥集聚堵塞困擾,崗位工每班都要掀開(kāi)地溝篦子人工掏挖清理,不僅加重了工作負(fù)擔(dān)、影響文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),還存在機(jī)械傷害等安全隱患,作業(yè)流程繁瑣不便。
為優(yōu)化作業(yè)流程、打造安全便捷的作業(yè)環(huán)境,該廠聚焦“降強(qiáng)度、除隱患、降成本”目標(biāo),精準(zhǔn)施策對(duì)沖洗水管進(jìn)行改造,通過(guò)加裝三通和控制閥門(mén),利用廢舊管材將水流直接引入地溝,以長(zhǎng)流水方式從源頭杜絕煤泥集聚堵塞問(wèn)題。
“現(xiàn)在不用天天掏地溝了,打開(kāi)閥門(mén)就能自動(dòng)沖洗,地溝一直暢通,我們干活也省心又安全!”崗位工馬國(guó)強(qiáng)看著暢通的地溝,津津樂(lè)道。
下一步,袁大灘選煤廠將不斷豐富創(chuàng)新載體,激活“五小創(chuàng)新”獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,讓班組唱“主角”,從堵點(diǎn)、難點(diǎn)和薄弱點(diǎn)入手,出點(diǎn)子、開(kāi)方子、亮絕招,用“微創(chuàng)”小杠桿激發(fā)“全員創(chuàng)新”的新活力,為企業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。
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